輥底爐cems煙氣排放在線監控系統
脫硝選用還原劑為氨水的SCR反應器,每套脫硝裝置按“三加一”(反應器催化劑3層運行,1層備用)設計,配備過飽和高壓蒸氣或經除油、脫水處理的壓縮空氣耙式吹灰器進行清灰;脫硫選用半干法脫硫技術。
該工藝布置的優點為:脫硝前除塵,降低了煙氣中粉塵對催化劑的毒化作用,有利于提高催化劑的使用壽命;半干法脫硫工藝系統相對簡單,系統可自動運行,人員配置較少,且能耗相對較低,脫硫后煙氣系統無需防腐。但也存在SCR前設置電除塵器,為了保證合適的脫硝催化溫度,對系統漏風率及保溫性能要求較高,除塵脫硝后煙氣在半干法脫硫過程中重新引入粉塵(脫硫劑),電除塵能耗浪費等缺點。
玻璃窯爐煙氣中NOx、SO2、煙塵排放濃度分別為500mg/m3、250mg/m3、30mg/m3,能夠滿足2011年國家頒2011)中的要求(NOx排放濃度應小于700mg/m3,SO2小于400mg/m3,顆粒物排放濃度小于50mg/m3),并分別低于該標準排放限值的28.6%、37.5%、40%。
由此可見,該技術路線對于玻璃窯爐煙氣治理,在污染物濃度減排方面具有較明顯的效果。
3.2經濟成本分析
在具體實例中,玻璃窯爐的主要經濟成本體現在初始投資及運行成本上,影響成本大的因素是玻璃窯爐煙氣量的大小,而影響其年運行費用的主要因素包括煙氣量、初始污染物濃度及排放濃度,此外采用不同的脫硫工藝,投資成本及運行費用也有較大差別。
同樣以該玻璃企業集團1#、2#600t/d玻璃爐窯生產線為例,表5、表6分別為600t/d燃用石油焦鍋爐煙氣治理工藝的建設、運行成本。
采用此技術路線的建設成本包括鍋爐改造、四電場的除塵器安裝、SCR脫硝系統、半干法脫硫系統的投入使用,合計為1950萬元。運行成本涵蓋工作人員(12人)工資、還原劑氨水的使用、脫硫吸收劑消石灰的消耗以及相應的水耗、電耗成本等,合計1054.24萬元/年。
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