每天80噸一體化生活污水處理設(shè)備?
一體化污水處理設(shè)備醫(yī)療設(shè)備終身維護(hù),合作企業(yè)眾多,可上門(mén)面談。一體化污水處理設(shè)備醫(yī)療歡迎新老客戶實(shí)地參觀
公司主營(yíng)地埋式一體化污水處理設(shè)備氣浮設(shè)備沉淀設(shè)備二氧化氯發(fā)生器加藥裝置等公司優(yōu)勢(shì)成立年限長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)豐富污水技術(shù)多樣化
半自動(dòng)控制
用于清洗精砂過(guò)濾器、活性炭過(guò)濾器和RO 膜。
1、啟動(dòng)前檢查準(zhǔn)備:
原水泵進(jìn)水閥、一級(jí)及二級(jí)RO進(jìn)水閥、濃水閥、終端水箱進(jìn)水閥、中間水箱出水閥等常開(kāi)閥門(mén)是否已打開(kāi)。
檢查各應(yīng)開(kāi)(關(guān))的閥門(mén)是否已開(kāi)(關(guān))。自來(lái)水壓力看是否滿足運(yùn)行條件≥0、2MPa、
2、開(kāi)車:
接通配電箱電源,將開(kāi)關(guān)手柄打向“自動(dòng)”。
開(kāi)啟電腦,雙擊“MCGS運(yùn)行環(huán)境”,打開(kāi)“泵控制”,點(diǎn)擊“總電源開(kāi)”、“手動(dòng)”。
按規(guī)定程序反洗精砂過(guò)濾器,活性炭過(guò)濾器。
沖洗結(jié)束,點(diǎn)擊“泵控制”之“自動(dòng)”,系統(tǒng)即步入自動(dòng)控制運(yùn)行狀態(tài),包括RO膜運(yùn)行過(guò)程中的自動(dòng)清洗,高壓泵、排放閥、原水閥的自動(dòng)調(diào)節(jié)。
自動(dòng)控制
1、啟動(dòng)前檢查:
各常開(kāi)閥門(mén)是否打開(kāi)。
各應(yīng)開(kāi)(關(guān))的閥門(mén)是否已開(kāi)(關(guān))。
“泵控制”中的“儀表顯示”數(shù)值是否與實(shí)際表值相符。確認(rèn)以上正常后,點(diǎn)擊“自動(dòng)”,系統(tǒng)即實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制運(yùn)行。
注意:運(yùn)行后應(yīng)關(guān)注二級(jí)電導(dǎo)率,必要時(shí)適當(dāng)調(diào)節(jié)PH控制泵的流量,以控制二級(jí)電導(dǎo)率在合格的范圍內(nèi)。
關(guān)機(jī)程序
1、手動(dòng)運(yùn)行后的關(guān)機(jī):
關(guān)閉二級(jí)高壓泵、PH值調(diào)節(jié)泵。
關(guān)閉一級(jí)高壓泵,打開(kāi)清洗閥,對(duì)RO膜進(jìn)行5分鐘的清洗。
關(guān)閉原水電磁閥、原水泵、阻垢劑泵、絮凝劑加藥泵。
將精密過(guò)濾器的進(jìn)水閥門(mén)關(guān)掉。
關(guān)閉電源。
2、自動(dòng)運(yùn)行后的關(guān)機(jī):
點(diǎn)擊“泵控制”的“總電源關(guān)”,系統(tǒng)自動(dòng)停止運(yùn)行。
將精密過(guò)濾器的進(jìn)水閥關(guān)閉。
關(guān)閉電腦,將配電盤(pán)的電源開(kāi)關(guān)關(guān)閉。
注意:自動(dòng)運(yùn)行關(guān)機(jī)時(shí)無(wú)法實(shí)現(xiàn)RO膜的清洗。如需清洗,還需實(shí)現(xiàn)半自動(dòng)操作。
介質(zhì)停供時(shí)系統(tǒng)處理程序
1、停電:
如計(jì)劃停電,提*分鐘關(guān)閉整個(gè)系統(tǒng)。
如突然停電,關(guān)精密過(guò)濾器前進(jìn)水閥,報(bào)告上級(jí)。
2、停水:
如計(jì)劃停水,提前將本系統(tǒng)所有水罐注滿,并通知用戶不用或少用,以使純化水循環(huán)回路在停水時(shí)維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
如突然停水,當(dāng)原水箱水位低于50時(shí),應(yīng)關(guān)閉原水泵和一級(jí)高壓泵,并通知用戶不用或少用,以使純化水循環(huán)回路在停水時(shí)維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)。廢水渣的產(chǎn)生量為3包/天,約為2.25噸濕量,含水為60%,含鐵20%,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)條件為:反應(yīng)溫度50-70℃,反應(yīng)終點(diǎn)pH值3.0-3.5,反應(yīng)時(shí)間為30min,加入硫酸亞鐵的量為75Kg/每槽,加入氯酸鈉的量為0.1m3·45%/槽,洗滌酸為pH值1-1.5的硫酸溶液,根據(jù)計(jì)算加入廢水渣的濕量為0.25包/槽,約為187.5kg/槽,因廢水渣中的鐵元素都已被氧化至高價(jià)態(tài),除砷前液在浸出過(guò)程中屬氧化浸出,除砷前液中砷也屬高價(jià)態(tài),所以在使用廢水渣除砷時(shí)無(wú)需加入氯酸鈉。
每天80噸一體化生活污水處理設(shè)備? 通過(guò)本次試驗(yàn),得出以下結(jié)論:
(1)使用廢水渣進(jìn)行除砷試驗(yàn),除砷效果可以達(dá)到生產(chǎn)要求,可以使溶液中砷降至0.5g/L以下,含鐵小于0.1g/L。
(2)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)實(shí)驗(yàn)可以看出,兩種方法洗后銅料中含銅分別為4.1%和3.55%,渣含銅*達(dá)到5%以下。
(3)通過(guò)渣量對(duì)比,使用廢水渣除砷,外排渣量為1.88t/2.5包,而使用硫酸亞鐵除砷,外排渣量為1.5t/2包+0.75t/包=2.25t/3包,減少量為0.37t,每天減少外排渣量約為1.1t。
(4)因使用廢水渣后,可以不使用氯酸鈉,每天可節(jié)約氯酸鈉用量約為600Kg,硫酸亞鐵用量約為900Kg。
(5)從試驗(yàn)結(jié)果可以看出,廢水渣除砷洗后銅料中含銅達(dá)到3.55%,*達(dá)到指標(biāo)要求。
(6)實(shí)施過(guò)程中,未進(jìn)行工藝變動(dòng),只將廢水渣替代硫酸亞鐵進(jìn)行試驗(yàn),所以未發(fā)生任何工業(yè)試驗(yàn)費(fèi)用。
2.4 效果分析
(1)實(shí)現(xiàn)危廢的減量化處置,2018年共減少外排渣量約為200噸,可以減少上交危廢費(fèi)用約為100萬(wàn)元(上交每噸危廢按5000元計(jì));
(2)減少了除雜過(guò)程氯酸鈉、硫酸亞鐵消耗,節(jié)約材料費(fèi)用。2018年共節(jié)約108噸氯酸鈉,節(jié)約費(fèi)用約38萬(wàn)元(每噸氯酸鈉按3500元計(jì));共節(jié)約162噸硫酸亞鐵(每噸硫酸亞鐵按1600元計(jì)),節(jié)約費(fèi)用約26萬(wàn)元;合計(jì)節(jié)約成本64萬(wàn)元。
采用鐵基藥劑作為除砷的處理劑,具有大于傳統(tǒng)材料10000倍以上的比表面積和界面反應(yīng)活性,通過(guò)鐵基藥劑的特殊結(jié)構(gòu)能同步還原、吸附多種重金屬及有機(jī)物,從而使重金屬、砷從廢水中分離出來(lái)。活性鐵基藥劑反應(yīng)所需時(shí)間短,藥劑無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)污染,系綠色水處理劑,操作過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境不受任何污染。該工藝較傳統(tǒng)的除砷及重金屬的工藝簡(jiǎn)單,廢水渣再利用技術(shù)改造投資費(fèi)用少,同時(shí)產(chǎn)生的廢水渣量少,處理成本較低,降低浸出液除雜過(guò)程材料消耗,節(jié)約了生產(chǎn)成本。
近日,生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關(guān)于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫(yī)療污水和城鎮(zhèn)污水監(jiān)管工作的通知》及《新型冠狀病毒污染的醫(yī)療污水應(yīng)急處理技術(shù)方案(試行)》,安排部署了醫(yī)療污水和城鎮(zhèn)污水監(jiān)管工作,規(guī)范了醫(yī)療污水應(yīng)急處理、殺菌消毒要求。同時(shí)對(duì)采用化學(xué)藥劑進(jìn)行消毒處理、采用設(shè)備進(jìn)行消毒處理、污泥處理處置等方面提出了具體技術(shù)要求。
醫(yī)療廢水處理的基本方法有三類:物理法、化學(xué)法和微生物法,目前醫(yī)院更多采用的是化學(xué)方法,物理方法主要是針對(duì)醫(yī)院廢水進(jìn)行沉淀、分離、冷熱處理等操作。化學(xué)方法在醫(yī)院廢水處理中應(yīng)用更為廣泛,目前常用的方法包括:氯化消毒法、氧化劑消毒法、輻射消毒等。微生物處理法作為當(dāng)前科技附加值較高的方法,逐步受到了人們的青睞。
2.1工藝原理
浸出液中的砷主要是以3價(jià)形態(tài)(亞shen酸鹽形態(tài))存在于硫酸銅溶液中,As(Ⅲ)單純用中和水解法難以除去,但當(dāng)As(Ⅲ)被氧化為As(Ⅴ)后,在有Fe(Ⅲ)存在下生成FeAsO4沉淀,沉砷反應(yīng)如下:
FeAsO4+3H+Fe3+ +H3AsO4
在pH﹤4,As(Ⅲ)和As(Ⅴ)的氧化水解凈化沿著HAsO2,F(xiàn)e2+→H3AsO4,F(xiàn)e3+→ FeAsO4途徑進(jìn)行,據(jù)此可以采用氧化中和水解法除去溶解液中的砷。其反應(yīng)式為:
Fe2++[O]+2H+→Fe3++H2O
AsO2-+[O]+ 3H+→H3AsO4
H3AsO4+ Fe3+→FeAsO4↓+3H+
2NaOH+H2SO4→Na2SO4+2H2O
2.2試驗(yàn)工藝流程和試驗(yàn)方法
將浸出工序的漿化浸出液壓濾后,在除雜工序加入廢水渣,加入碳酸鈉調(diào)節(jié)pH值,使鐵、砷沉淀除去,為萃取工序提供合格的萃取料液。
根據(jù)硫酸亞鐵除砷技術(shù)條件及廢水渣的成分,考察浸出液的除砷效果。另外在廢水渣的加入量、氯酸鈉用量、反應(yīng)溫度、反應(yīng)時(shí)間、終點(diǎn)pH值、洗后銅料的洗滌條件等方面針對(duì)廢水渣除砷的技術(shù)條件進(jìn)行優(yōu)化。對(duì)除砷后液產(chǎn)生的洗后銅料進(jìn)行檢斤計(jì)量,對(duì)采用硫酸亞鐵除砷后及廢水渣除砷后洗后銅料的產(chǎn)生量進(jìn)行對(duì)比。
試驗(yàn)數(shù)據(jù)及結(jié)果分析
通過(guò)小試試驗(yàn),得出以下結(jié)論:
(1)通過(guò)本次試驗(yàn)可以看出使用廢水渣進(jìn)行除砷試驗(yàn),除砷效果可以達(dá)到生產(chǎn)要求,可以使除后液中砷降至0.1g/L以下,含鐵小于0.05g/L。
(2)通過(guò)渣量對(duì)比,使用廢水渣除砷,外排渣量為234.5g,而目前實(shí)際外排渣量為183.5g+131g=314.5g,減少量為80g,約占目前總量的25%。
(3)從試驗(yàn)結(jié)果可以看出,廢水渣洗后銅料中含銅為3.22%,相當(dāng)于1L浸出液中的銅損失量為2.25g,占總量的5.9%。