一、概述
蕪湖發電廠#11機組在1998年底大修時安裝了菲利浦RMS700型(老產品)TSI裝置,其主要測量內容包括轉速、鑒相、高低壓缸差脹、軸位移、#1-#4瓦軸振動、軸偏心、高壓缸膨脹。其中,高低壓缸差脹、軸位移、#1-#4瓦軸振動分別設有機組保護系統,當高壓缸差脹超過+7.0mm或-1.5mm時停機;低壓缸差脹超過+7.5mm或-1.5mm時停機;軸向位移只有在兩側的數值同時超過_1.2mm時停機;#1-#4瓦軸振動則是在任一只瓦軸的X向或Y向振動超過260μm時停機。報警值的調整較繁瑣且偏差較大。
2000年德國EPRO公司收購菲利浦公司TSI產品,生產出新產品MMS6000系統,該系統僅對其二次監視模件進行改進,一次部分仍用原系統的產品。
二、原RMS700系統的使用情況及存在的問題
從#11機組RMS700系統隨1998年機組大修時進行的安裝、調試、試用情況來看,其轉速、鑒相、偏心、高壓缸膨脹、高壓缸差脹、軸位移的測量準確,保護動作可靠:低壓缸差脹指示偏大,自查測量系統正常,但系統誤差較大,無修正手段,故低壓缸差脹保護一直未投入閉環運行。此外,#l-#4瓦軸振動當時存在較大的尖脈沖干擾信號,使軸振保護在試運行期間誤動一次;開環運行后,有幾次達跳機值,造成較壞的影響。經過分析查找動作的原因,發現主要原因是,安裝時探頭至前置器的過渡接頭的外邊未被絕緣,造成信號接地引發干擾。其次,前置器至主機的電纜沒有用絕緣較好的計算機電纜,也是形成干擾的原因。當時的試驗分析排除了主機板受干擾的可能。查明原因并處理后,收到了明顯的效果。當時,#3、#4瓦軸振動數值的下降幅度達1/3還多,但是仍時有尖脈沖信號現象發生。為了確保軸振保護投入后動作的可靠性、準確性,經廠部同意,將其動作后加入了30秒延時,并投入了閉環運行。
經過近一年半時間的運行,發現存在下列問題:
●#1一#4瓦軸振時有尖脈沖信號,特別是#3、#4瓦軸振信號有時達跳機值,時刻威脅機組的安全生產;●低壓缸差脹指示偏大,自查測量系統正常,但系統誤差較大,無修正手段,故低壓缸差脹保護一直未投入閉環運行;
●#1一#4瓦軸振在任一只瓦軸的X向或Y向振動超過260μm時則延時30秒停機,違背電廠二十五項反措。
三、MMS6000系統介紹
MMS6000系統是由上海松源自控公司引進的德國EPRO公司的產品,其主要內容包括MMS6110雙通道軸振動模件4塊,MMS6120雙通道軸振動模件3塊,MMS6210雙通道軸位移模件2塊,MMS6220雙通道軸偏心模件1塊,MMS6312雙通道轉速模件1塊,MMS6410雙通道缸脹模件1塊,VES8153電源模件1塊,LSl020液晶顯示模件20塊。
僅從內容上看,MMS6000系統只比原系統多了5個瓦的軸承振動,但MMS6000系統的功能卻大大增強了。*,MMS6000系統的供電方式為兩路冗余,直流24V,采用二極管隔離;第二,MMS6000系統所有模件的設置都可使用一根RS232接口電纜,把模件面板上的接口連接到一臺手提電腦上,且可在線設置和顯示測量結果和狀態軟件。
四、MMS6000系統的成功應用
2001年9月利用#11機組再次小修的機會,將主機換型為MMS6000系統,將前置器至主機后的電纜全換成計算機電纜,且將主機的接地接入DCS接地系統,以免除由于電位差造成的不必要的干擾信號。
從#11機組這次安裝、調試、試用MMS6000系統來看,在低壓缸差脹測量上利用電腦對其作了線性化處理,使得在機組啟動、帶負荷過程中,低壓缸差脹值在*化的線性范圍內,保證了測量的準確性和穩定性,一次性投入閉環運行.#1~#4瓦軸振情況較以前有很大改善,從曲線上看,信號的穩定性好,#3、#4瓦軸振的數值變化較明顯(見表1)。而且,#1-#4瓦軸振保護采取的是,在任一瓦軸的X向振動值達165μm和Y向振動值達260μm或Y向振動值達165μm和X向振動值達260μm時,保護才動作,去掉了延時.
綜上所述,自#11機組主機換型和信號電纜更換后,TSI裝置系統運行穩定,為#11機組的安全穩定運行提供了有力的保障。